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COD高濃度的污水處理方案

發布時間:2022-04-08 9:19:23 人氣:1886

 原水水量 

  
根據公司提供的資料,該工程設計水量為1000 m3/d 。 

1.2 原水水質

  該公司廢水主要來自沖洗、粉碎、榨汁工序,污水可生化性較高。根據環保部門要求,處理后水質滿足《污水綜合排放標準》(GB8978-96)中的二級標準。原水水質和處理后水質見表1。

表1 原水水質及處理后水質

項目ρ(CODCr)/(mg·L-1ρ(BOD5)/(mg·L-1ρ(SS)/(mg·L-1pH值
原水水質≤8000≤4800≤60004~8
出水水質<150<30<1506~9

2  廢水處理工藝流程2.1 工藝流程 

  
本工程采用水解酸化+接觸氧化為主體的生化處理工藝,流程如圖1[1]

蘋果汁加工高濃度有機廢水的處理

2.2 工藝流程說明 

  
①格柵:污水中含有大量漂浮物和懸浮物,為減少后續處理單元的負荷,設計粗細兩道格柵,保證后續處理構筑物正常運行。 

  ②預曝氣調節池:由于生產車間污水排放水質、水量變化大,因此需設調節池調節水質、水量。在池內投加 NaOH,調節 pH值。本工程采用預曝氣調節池,可以防止細微的果屑發酵,對有機物也有一定的去除率。 

  ③提升泵:預曝氣調節池內水位較低,且變化較大,因此池內設污水提升泵,使污水流到后續的構筑物中進行處理,提升泵采用WQ潛污泵,l用1備。 

  ④初沉池:采用平流式沉淀池,進一步沉淀微細果屬及懸浮物,以保證后續處理構筑物的正常運行。 

  ⑤水解酸化池[2]:利用兼氧菌將大分子有機物轉化為易好氧生物降解的小分子有機物,降低CODcr濃度,減輕后續好氧處理負荷。池內設置彈性填料,分段加密懸掛。正常運行后,CODcr去除率45%,運行相當穩定。運行時采用間歇曝氣,間隔時間8h,每次曝氣時間 5~10 min。水解酸化出水在進接觸氧化池前,利用自動投藥泵投加NaOH溶液,調節pH值調至6~8。 

  ⑥接觸氧化池[3]:本工藝采用兩級接觸氧化,池內安裝彈性填料,一級接觸氧化池采用散流式曝氣器,二級接觸氧化池采用微孔曝氣器。 

  ⑦二沉池[4]:采用平流式沉淀池,沉淀分離接觸氧化池出水中脫落的生物膜,減少后續氣浮池加藥量,降低運行成本。 

2.3
 主要構筑物及其工藝參數 

  主要構筑物及其工藝參數見表2。

表2 主要構筑物及其工藝參數

構筑物型號規格數量設計及運行參數
格柵粗格柵、細格柵各1套粗格柵:10 mm柵隙,細格柵:3 mm 柵隙
預臨氣調節池鋼砼18.0m × 7.5m ×4.0m1座停留時間 10 h,氣水比10:1
提升泵WQ50-10—32臺Q= 50 m3/h,H= 10m,P=kW
初沉池鋼砼 10.9m × 3.1 m ×4.0 m1座停留時間2h,有效水深:3.5 m
水解酸化池鋼砼 26m × 10.75 m ×5.0 m1座停留時間40 h,有效水深:4.6m
接觸氧化池鋼砼 16m × 10.75m ×5 m,12.3m × 8.5m × 5m2座設計負荷為 1.4 kg[BOD5]/(d·m3 填料), 
停留時間 32 h,有效水深:4.5m
二沉池鋼砼 10.9 m × 3.l m ×4.0 m1座停留時間2h,有效水深:3.5m
氣浮機部分溶氣氣浮1臺表面負荷 3.2 m3/(m2·h),回流比40%
污泥濃縮池鋼砼 5m ×5 m ×4.0 m1座濃縮時間 12 h

3 調試運行及處理效果3.1 調試運行 

  
為縮短調試時間,從城市污水處理廠引進200m3 好氧活性污泥,其中100 m3 投入水解酸化池,其余投人接觸氧化池。調試期間間歇進水,進水量逐步加大,從l/4到全部進水,每日排出池內上清液。調試期間,嚴格控制pH值以及營養鹽,進入水解酸化池pH值控制在7~8左右,進入接觸氧化池pH值控制在6~8,在初沉池中投加尿素和磷酸二鉸,以彌補果汁在廢水中氮和磷元素的不足,投加量按m(COD):m(N):m(P)=200 :5:1計算。由于工程的調試時間在夏季,因而相對于冬季調試時間大大縮短,接種 15 d后接觸氧化池掛膜明顯,l月后酸化池掛膜成功。又經過 20 d調試運行,污水處理系統進人正常運行狀態,處理效果穩定。調試周期共 50 d。 

  調試運行經驗:在調試前期,由于生物膜未生長完全,水解酸化及接觸氧化池達不到相應的設計負荷,原水濃度又很高,生化填料很不容易掛膜。因此采用污泥回流,起到了稀釋的作用,有利于掛膜。另外,在調試以及運行階段,我們加強了格柵的清渣工作。果汁加工廢水的特點是廢水含有大量的碎果屑、果肉、果膠等物質,這些物質對于后續處理構筑物有非常不利的影響。針對這種情況,我們在生產車間廢水出口處增加了一道格柵,并請廠家對生產工藝進行了改進,從而降低了原水的SS。 

3.2 各構筑物處理效果

  表3是根據長期觀測的平均結果。

表3  各構筑物處理效果

單元ρ(CODcr)/(mg·L-1ρ(SS)/(mg·L-1
進口出口去除率/%進口出口去除率/%
格柵8000760055000390030
曝氣調節池760072005390035008
初沉池720069003.83500200030
水解酸化池6900370040200046031
一級接觸氧化池370086036460530 
二級接觸氧化池8601708.6530480 
二沉池1701500.254802305
氣浮1501150.44230852.9


3.3 最終處理效果 

  
本設計采用水解一好氧生物處理工藝,克服了處理高濃度有機廢水采用厭氧處理工藝時,要求設備密封嚴格、操作管理復雜等問題。其出水水質如表4,達到了規定的排放標準。通過系統1年多來的運行表明,該工藝產泥量少,泥餅不含有毒物質,可直接用做肥料。

表4 水質檢測結果

項目原水平均值氣浮池出水平均值去除率/%
ρ(CODcr)/(mg·L-1800012898.4
ρ(BOD5)/(mg·L-148002899.4
ρ(SS)/(mg·L-150008598.3
PH值4-66-8 

4 主要技術經濟參數

  主要技術經濟參數見表5。

表5 主要技術經濟參數

項目數量備注
占地/m21650 
裝機容量/kW84常開為 68 kw
總投資/萬元230不含三通一平
運行電費/元0.67處理每m3廢水的電費
人員工資/元600污水站4人月工資

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